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4月23日,伊电集团第二铝厂1#多功能天车机组出铝车轨道检修试车成功。至此,标志着该集团已经攻克了多功能天车机组检修的核心技术,完全实现自主检修,仅此一项,就节省检修资金2万余元,若将此项检修技术利用到该集团所属20多台多功能机组天车上,每年可为该集团节省检修资金100余万元。

伊电集团在开展春季安全大检查中,发现集团第二铝厂1#多功能机组出铝车轨道出现掉块、裂纹、起层故障,以往这种检修必须聘请厂家专业检修队伍,仅工时费一次就要上万元。该集团经过慎重考虑,决定成立技术攻关小组,自主检修。

根据出铝车使用情况,经常在电解槽出铝端进行出铝作业,也主要是负载运行,轨道正面和侧面负载能力也大;而在另一端一般不进行作业,作业时也是吊运氟化铝,电解质块等零星物件,轨道承受力较小,轨道也基本上是完好的。

故障分析透彻后,攻关小组制定了二种检修方案:一是对轨道整体进行更换。需用拆装很多电缆线将出铝车用32T吊车吊运下来,把新的25.5米轨道吊到原来位置,并重新定位校正后对压紧螺栓孔做标记,再吊运下来用磁力钻钻孔,再吊运到原来定位的地方用186条防松螺栓压紧,再把出铝车吊运上来,安装电缆后进行试车运行。这种方案吊运过程复杂,环节较多,更换轨道加长,工人劳动强度大,施工时间20天,检修材料消耗较大。第二种方案是对原来的轨道进行两端调换。工序同换新的一样,只是轨道压板在原来的基础上又钻一次孔,强度明显会下降,但材料费用节约一根25.5米,价值约3.5万,但安全性能无法保障。

通过对以上二种方案的分析比对,检修攻关小组很快制定了可行的第三种检修方案:对出铝端的6.6米轨道进行局部更换。这种方案不用拆装电缆,也不将出铝车用吊车吊下,需用气割将出铝端的6.6米轨道割下,用手拉葫芦将割掉的轨道吊下,松紧螺栓和钻孔共计42个,由于轨道短,施工方便,施工环节也减少了,劳动强度也会相应的减少,同时也节省了材料18.9米轨道,价值约2.6万元,维修计划时间在10天左右。

在攻关小组缜密的指挥下,检修工人按照施工计划,终于对该集团二铝厂的多功能天车机组检修成功。在4月22日与23日的多次试车中,多功能天车机组出铝车轨道运行正常,达到了使用要求。

伊电集团该项检修技术的顺利实施,为该集团自主检修多功能天车机组积累了宝贵的技术经验,开创了该集团大型天车机组自主维修的先例,极大的提高了自身维修水平和业务技能,每年可为该集团节省检修资金100余万元。